收音机实训心得体会

请欣赏收音机实训心得体会(精选4篇),内容由多美网整理,希望对大家有所帮助。

收音机实训心得体会 篇1

(1)准备工作

元件的分类与检测:安装之前,先对元件进行分类,检查有无缺少、损坏。

色码电阻的检测:先由电阻的色码读取阻值,再用万用表测量。

音量电位器的检测: 音量电位器可以通过万用表检测。音量电位器的开关应通、断明显;音量电位器的电阻应该随着转轴的(缓慢)旋转 而平滑变化。音量电位器的旋纽与安装螺钉应该齐备。

电容分有极性与无极性两种。有极性电容要区分正、负引脚一般靠近负极引脚的外壳上标有“—”号,有极性电容的容量较大(μF级),需要用万用表检查有无短路、开路或者变质;无极性电容的容量较小,要识别容量,并用万用表检查有无短路。0.01μF以上的电容,可用万用表的高阻档检查有无开路。

无极性电容的容量识别:无极性电容的表面一般标有耐压值与容量值。但是容量值的识别有一定的规定,下面举例说明。

102 = 10×102 = 1000pF 104 = 10×104 = 100000pF = 0.1μF

10n = 10nF = 0.01μF = 10000 pF (其余可类推)。 (4—1)

双联可变电容器主要用万用表检查旋转过程中,两组定片与动片之间,有无碰触(短接)。

喇叭的检测:主要用万用表的低阻档检查有无开路、短路以及声音大小。

集成电路芯片的检测:主要检查有无缺损、断脚;正确安装后,需用万用表检查各引脚电压

收音机的焊接和组装

焊接前电阻要看清阻值大小,并用万用表校核。电容、三极管要看清极性。一旦焊错要小心地用烙铁加热后取下重焊。拨下的动作要轻,如果安装孔堵塞,要边加热,边用针通开。电阻的读数方向要一致,色环不清楚时要用万用表测定阻值后再装。上螺丝、螺母时用力要合适,不可用力太大。

总之,动手焊接前用万用表将各元件测量一下,做到心中有数,安装时先安装低矮和耐热元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。电阻的安装:将电阻的阻值选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。瓷片电容和三极管的脚剪的长短要适中,它们不要超过中周的高度。电解电容紧贴线路板立式焊接,太高会影响后盖的安装。、棒线圈的四根引线头可直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动上锡,四个线头对应的焊在线路板的铜泊面。由于调谐用的双联拨盘安装时离电路板很进,所以在它的圆周内的高出部分的元件脚在焊锡前先用斜口钳剪去,以免安装或调协时有障碍,影响拨盘调谐的元件有T2和T4的引脚及接地焊片、双联的三个引出脚、电位器的开关脚和一个引脚脚。耳机插座的安装:先将插座靠尾部下面一个焊片往下从根部弯曲90度插在电路板上,然后用剪下来的

一个引脚一端插在靠尾部上端的孔内,另一端插在电路板对应的J孔内,焊接时速度要快一点以免烫坏插座的塑料部分。发光二极管的安装要弯曲后,直接插在电路板上焊接。喇叭安放挪位后再用电烙铁将周围的三个塑料桩子靠近喇叭边缘烫下去把喇叭压紧以免喇叭松动。

焊接完毕,仔细检查电路是否有虚焊、假焊和短路的地方。电阻是否有阻值接错的,电容、发光二极管是否有正负极反了的,三极管的e、b、c脚接对了没有,中周的型号是否有误等。逐步分析,发现错误及时纠正,以免通电后烧坏元件。

调试及故障排除

收音机的调试主要包括:基本调试(外观检查和静态电路测试)、中周调整、中频频率调整、统调。

㈠ 收音机的基本调试:

调试是为了收音机能正常更好的工作,将调试好的部件组装成整机后,不可能都处在最佳配合状态,而满足整机的技术指标。所以,单元部件经组装后一定要进行整机调试。

首先,按直观检查的方法对整机进行外观检查。外观检查有如下内容:焊接质量检查、电池夹弹簧检查、频率刻度指示检查、旋钮检查、耳机插座检查、机内异物检查等。

结构调整主要是检查印制电路板各部件的固定是否牢靠,有无松动,各接插件间接触是否良好,机械转动部分是否灵活。

其次,对电路电流进行测量。将电位器开关关掉,装上电池用万用表的'50mV档来测量,表笔跨接在电位器开关的两端(黑色表笔接电池负极,红色表笔接开关的另一端)若电流指示小于10mV,则说明可以通电,将电位器开关打开(音量旋至最小即测量静态电流)用万用表分别依次测量D,C,B,A四个电流缺口,若被测量电流的数字在规定的参考值的左右即可用电烙铁将四个缺口依次连通,再把音量开到最大,调双连拨盘即可收到电台。在安装电路板的时候注意把喇叭及电池引线埋在比较隐蔽的地方,并且不要影响调谐拨盘的旋转和避开螺丝桩子,电路板挪位后再上螺丝固定。当测量不在规定的电流值的范围则要仔细检查三极管的极性有没有装错,中周是不是装错位置以及虚焊等,若测量哪一级电流不正常则说明那一级电流有问题。

焊接:焊接是一个物理过程,是焊锡在高温下渗透到被焊接物体的表面,冷却后即使被焊接物体连成一体的过程。因此焊接有三个条件:温度、时间与环境。温度不够,则焊锡得不到足够的动能,难以渗透到被焊接物体的表面,容易形成虚焊;时间不够,则温度上不去,时间长了,则容易烫坏被焊接物体;环境对焊接有直接的影响,点和面的焊接所需要的时间大不一样。总的来说,当你感觉到焊锡要象水一样沿被焊接物体的表面渗开时,电烙铁应当离开,并吹气促冷,这样就能够焊接出明亮、光滑、可靠的焊点(前述准备工作完毕,方可进行焊接)。焊接时,烙铁头应该与元件脚、印刷电路板二者保持很好的接触。焊接过程(焊点可靠凝固前)中,切忌晃动被焊接物体。焊接时要谨防虚焊与搭焊(相邻焊点被多余焊锡短接),搭焊产生后,可用电烙铁再加热,等焊锡熔化后,用常温下的镊子,从相邻焊点中间划过去,同时移开电烙铁即可。在焊接完成之后,当装上电池检验的时候,出现了第一个问题——发光二级管不亮。用万用表测量二极管两端电压,观察结果接近3V,说明电路没有问题,据此推断应该是二极管接反了。在重新安装后,而机关能正常发光。

在开始调台的时候,遇到了第二个问题——没有声音。在用手机拨号,用手机信号干扰收音机时,可听到有干扰声,说明喇叭没有问题。后来询问同学才想起原来是忘了把印制电路板上的A、B、C、D四个点焊接起来。

将四个点焊接起来后,又遇到了问题,接受不到信号。通过基本调试发现电路没有问题,发光二极管也能正常发光,最后问题集中在磁感线圈上。经过认真检查,原来是a、b、c、d四个接头,b和c接反了。正却的顺序是大线圈上的是a、b接头,小线圈上的是c、d接头,由于bc两个线头连在一起,没有很认真的区分是看不出来的,导致了这个错误。

将最后一个错误纠正以后,将收音机组装完毕,接上3V电源,收音机终于发出了令我兴奋的声音。起初能接受到两个不太清晰的信号,经过中周调试以后,现在能清晰地接受到5个电台信号。

虽然过程中出现了问题,但我总体感觉还是成功的。我比较满意的是我的焊接点,由于一开始就比较重视焊点的质量,最后总体看起来是比较好的,各个点都有光泽,焊料也恰到好处。对收音机的外形我也是比较满意的。虽然外科和其它器件都是已经设计好了的,但我在喇叭和其它器件的固定上上下了功夫,内部导线也认真按要求排放。因此从背面看来比较美观,也很牢固,没有晃动的。

总的来说,这次课设还是学到了不少东西的。尤其是在焊接技术上有了长进,在分析和解决问题方面也明显看到自己的进步。其他方面,对收音机的原理有了初步认识,知道了怎样写总结论文,还体会了成功的喜悦,可以说收益颇深。

收音机实训心得体会 篇2

经过一周的实训,我印象十分深刻,感触颇多。有时侯我们自以为简单的事情,当做起来时才知道并不是我们想象的那么简单。但是当你做完这件事情后,你会发现这件事并没有想象中的那么难!任何一件事要做好都要掌握一定的技术,还必须具备一定的素质才能完成。要了解一项工种,掌握焊接和电子工艺的操作技术,光靠看书本和讲解是不行的。所谓实训就是要我们自己实际的去练习,去操作。要真正的把从书本的理论知识转到实际操作、实践中去。还有就是不能由着自己的性子来操作,一定要在老师的指导、讲解下进行操作,严格遵守操作规程,才能更好地完成实训任务。

实训的第一天,我们认真听完老师把收音机工作原理分析完,作足实训前的`准备,接下来老师便发放电子元件。在我刚刚拿到零件的时候,看到那么多的东西,还是很手忙脚乱的。

尤其是电阻那么的小,要是丢上一个,那就是前功尽弃了。通过这一次的电子器件实训我不仅对成功有了更大向往,而且对于失败,我也明白坦然的好处和换个角度想的态度。。一切的技术与经验都是在实践中一点一滴的积累来的,这次我又知道了不少电路元件与如何安装的知识。实训是培养我们动手能力的一个好机会,通过这次的工艺实训,我们学会了基本的焊接技术,收音机的检测与调试,知道了电子产品的装配过程,我们还学会了电子元器件的识别及质量检验,知道了整机的装配工艺,这些为我们的培养动手能力及严谨的工作作风,也为我们以后的工作打下了良好的基础。

总之,在实训过程中,要时刻保持清醒的头脑,出现错误,一定要认真的冷静的去检查分析错误!在实训过程中最挑战我动手能力的一项训练就是焊接。焊接是金属加工的基本方法之一。

其基本操作“五步法”——准备施焊,加热焊件,熔化焊料,移开焊锡,移开烙铁(又“三步法”)——看似容易,实则需要长时间练习才能掌握。但焊接考核逼迫我们用仅仅一天的时间完成考核目标,可以说是必须要有质的飞跃。于是我耐下心思,戒骄戒躁,慢慢来。在不断挑战自我的过程中,我拿着烙铁的手不抖了,送焊锡的手基本能掌握用量了,焊接技术日趋成熟。当我终于能用最短时间完成一个合格焊点时,对焊接的恐惧早已消散,取而代之的是对自己动手能力的信心。在这一过程当中深深的感觉到,看似简单的,实际上可能并非如此。很多事情只有多动手,多思考,多练习,才会取得成功!

我一直对这门课程有着浓厚的兴趣,尤其是在这次实习以后。当我捧着自己亲手做的收音机,听着它里面传出来的声音,有一种说不出的“成就感”。对电子工艺的理论有了初步的系统了解。我们了解到了焊普通元件与电路元件的技巧、收音机的工作原理与组成元件的作用等。这些知识不仅在课堂上有效,对以后的电子工艺课的学习有很大的指导意义,在日常生活中更是有着现实意义。虽然实训只有一周时间,但是收获颇多。这次实训很有趣很轻松,通过老师的讲解我懂得了收音机的基本原理同时也学到了很多有关电子的专业知识。在实习过程中不断提高自己的动手能力之余也体会到了实践的乐趣。因为在实践时往往会遇到很多问题,遇到问题后要细心检查才能发现其中的错误,最后就要想办法去解决这些问题。这样的一个过程不知不觉地使我的实践能力提高,为以后学习、做实验打下基础!

收音机实训心得体会 篇3

经过一周的实训,我印象十分深刻,感触颇多。有时侯我们自以为简单的事情,当做起来时才知道并不是我们想象的那么简单。但是当你做完这件事情后,你会发现这件事并没有想象中的那么难!任何一件事要做好都要掌握一定的技术,还必须具备一定的素质才能完成。要了解一项工种,掌握焊接和电子工艺的操作技术,光靠看书本和讲解是不行的。所谓实训就是要我们自己实际的去练习,去操作。要真正的把从书本的理论知识转到实际操作、实践中去。还有就是不能由着自己的性子来操作,一定要在老师的指导、讲解下进行操作,严格遵守操作规程,才能更好地完成实训任务。

实训的第一天,我们认真听完老师把收音机工作原理分析完,作足实训前的准备,接下来老师便发放电子元件。在我刚刚拿到零件的时候,看到那么多的东西,还是很手忙脚乱的。

尤其是电阻那么的小,要是丢上一个,那就是前功尽弃了。通过这一次的电子器件实训我不仅对成功有了更大向往,而且对于失败,我也明白坦然的好处和换个角度想的`态度。一切的技术与经验都是在实践中一点一滴的积累来的,这次我又知道了不少电路元件与如何安装的知识。实训是培养我们动手能力的一个好机会,通过这次的工艺实训,我们学会了基本的焊接技术,收音机的检测与调试,知道了电子产品的装配过程,我们还学会了电子元器件的识别及质量检验,知道了整机的装配工艺,这些为我们的培养动手能力及严谨的工作作风,也为我们以后的工作打下了良好的基础。

总之,在实训过程中,要时刻保持清醒的头脑,出现错误,一定要认真的冷静的去检查分析错误!在实训过程中最挑战我动手能力的一项训练就是焊接。焊接是金属加工的基本方法之一。

其基本操作“五步法”——准备施焊,加热焊件,熔化焊料,移开焊锡,移开烙铁(又“三步法”)——看似容易,实则需要长时间练习才能掌握。但焊接考核逼迫我们用仅仅一天的时间完成考核目标,可以说是必须要有质的飞跃。于是我耐下心思,戒骄戒躁,慢慢来。在不断挑战自我的过程中,我拿着烙铁的手不抖了,送焊锡的手基本能掌握用量了,焊接技术日趋成熟。当我终于能用最短时间完成一个合格焊点时,对焊接的恐惧早已消散,取而代之的是对自己动手能力的信心。在这一过程当中深深的感觉到,看似简单的,实际上可能并非如此。很多事情只有多动手,多思考,多练习,才会取得成功!

我一直对这门课程有着浓厚的兴趣,尤其是在这次实习以后。当我捧着自己亲手做的收音机,听着它里面传出来的声音,有一种说不出的“成就感”。对电子工艺的理论有了初步的系统了解。我们了解到了焊普通元件与电路元件的技巧、收音机的工作原理与组成元件的作用等。这些知识不仅在课堂上有效,对以后的电子工艺课的学习有很大的指导意义,在日常生活中更是有着现实意义。虽然实训只有一周时间,但是收获颇多。这次实训很有趣很轻松,通过老师的讲解我懂得了收音机的基本原理同时也学到了很多有关电子的专业知识。在实习过程中不断提高自己的动手能力之余也体会到了实践的乐趣。因为在实践时往往会遇到很多问题,遇到问题后要细心检查才能发现其中的错误,最后就要想办法去解决这些问题。这样的一个过程不知不觉地使我的实践能力提高,为以后学习、做实验打下基础!

收音机实训心得体会 篇4

(1)准备工作

元件的分类与检测:安装之前,先对元件进行分类,检查有无缺少、损坏。

色码电阻的检测:先由电阻的色码读取阻值,再用万用表测量。

音量电位器的检测:音量电位器可以通过万用表检测。音量电位器的开关应通、断明显;音量电位器的电阻应该随着转轴的(缓慢)旋转而平滑变化。音量电位器的旋纽与安装螺钉应该齐备。

电容分有极性与无极性两种。有极性电容要区分正、负引脚一般靠近负极引脚的外壳上标有“—”号,有极性电容的容量较大(μF级),需要用万用表检查有无短路、开路或者变质;无极性电容的容量较小,要识别容量,并用万用表检查有无短路。0.01μF以上的电容,可用万用表的高阻档检查有无开路。

无极性电容的容量识别:无极性电容的表面一般标有耐压值与容量值。但是容量值的识别有一定的规定,下面举例说明。

102=10×102=1000pF104=10×104=100000pF=0.1μF

10n=10nF=0。01μF=10000pF(其余可类推)。(4—1)

双联可变电容器主要用万用表检查旋转过程中,两组定片与动片之间,有无碰触(短接)。

喇叭的检测:主要用万用表的低阻档检查有无开路、短路以及声音大小。

集成电路芯片的检测:主要检查有无缺损、断脚;正确安装后,需用万用表检查各引脚电压。

收音机的焊接和组装:

焊接前电阻要看清阻值大小,并用万用表校核。电容、三极管要看清极性。一旦焊错要小心地用烙铁加热后取下重焊。拨下的动作要轻,如果安装孔堵塞,要边加热,边用针通开。电阻的读数方向要一致,色环不清楚时要用万用表测定阻值后再装。上螺丝、螺母时用力要合适,不可用力太大。

总之,动手焊接前用万用表将各元件测量一下,做到心中有数,安装时先安装低矮和耐热元件(如电阻),然后再装大一点的元件(如中周、变压器),最后装怕热的元件(如三极管)。电阻的安装:将电阻的阻值选择好后根据两孔的距离弯曲电阻脚可采用卧式紧贴电路板安装,也可以采用立式安装,高度要统一。瓷片电容和三极管的脚剪的长短要适中,它们不要超过中周的高度。电解电容紧贴线路板立式焊接,太高会影响后盖的安装。、棒线圈的四根引线头可直接用电烙铁配合松香焊锡丝来回摩擦几次即可自动上锡,四个线头对应的焊在线路板的铜泊面。由于调谐用的双联拨盘安装时离电路板很进,所以在它的圆周内的高出部分的元件脚在焊锡前先用斜口钳剪去,以免安装或调协时有障碍,影响拨盘调谐的元件有T2和T4的引脚及接地焊片、双联的三个引出脚、电位器的开关脚和一个引脚脚。耳机插座的安装:先将插座靠尾部下面一个焊片往下从根部弯曲90度插在电路板上,然后用剪下来的一个引脚一端插在靠尾部上端的孔内,另一端插在电路板对应的J孔内,焊接时速度要快一点以免烫坏插座的塑料部分。发光二极管的安装要弯曲后,直接插在电路板上焊接。喇叭安放挪位后再用电烙铁将周围的三个塑料桩子靠近喇叭边缘烫下去把喇叭压紧以免喇叭松动。

焊接完毕,仔细检查电路是否有虚焊、假焊和短路的地方。电阻是否有阻值接错的,电容、发光二极管是否有正负极反了的,三极管的e、b、c脚接对了没有,中周的型号是否有误等。逐步分析,发现错误及时纠正,以免通电后烧坏元件。

调试及故障排除:

收音机的调试主要包括:基本调试(外观检查和静态电路测试)、中周调整、中频频率调整、统调。

㈠收音机的基本调试:

调试是为了收音机能正常更好的工作,将调试好的部件组装成整机后,不可能都处在最佳配合状态,而满足整机的技术指标。所以,单元部件经组装后一定要进行整机调试。

首先,按直观检查的方法对整机进行外观检查。外观检查有如下内容:焊接质量检查、电池夹弹簧检查、频率刻度指示检查、旋钮检查、耳机插座检查、机内异物检查等。

结构调整主要是检查印制电路板各部件的固定是否牢靠,有无松动,各接插件间接触是否良好,机械转动部分是否灵活。

其次,对电路电流进行测量。将电位器开关关掉,装上电池用万用表的50mV档来测量,表笔跨接在电位器开关的.两端(黑色表笔接电池负极,红色表笔接开关的另一端)若电流指示小于10mV,则说明可以通电,将电位器开关打开(音量旋至最小即测量静态电流)用万用表分别依次测量D,C,B,A四个电流缺口,若被测量电流的数字在规定的参考值的左右即可用电烙铁将四个缺口依次连通,再把音量开到最大,调双连拨盘即可收到电台。在安装电路板的时候注意把喇叭及电池引线埋在比较隐蔽的地方,并且不要影响调谐拨盘的旋转和避开螺丝桩子,电路板挪位后再上螺丝固定。当测量不在规定的电流值的范围则要仔细检查三极管的极性有没有装错,中周是不是装错位置以及虚焊等,若测量哪一级电流不正常则说明那一级电流有问题。

焊接:焊接是一个物理过程,是焊锡在高温下渗透到被焊接物体的表面,冷却后即使被焊接物体连成一体的过程。因此焊接有三个条件:温度、时间与环境。温度不够,则焊锡得不到足够的动能,难以渗透到被焊接物体的表面,容易形成虚焊;时间不够,则温度上不去,时间长了,则容易烫坏被焊接物体;环境对焊接有直接的影响,点和面的焊接所需要的时间大不一样。总的来说,当你感觉到焊锡要象水一样沿被焊接物体的表面渗开时,电烙铁应当离开,并吹气促冷,这样就能够焊接出明亮、光滑、可靠的焊点(前述准备工作完毕,方可进行焊接)。焊接时,烙铁头应该与元件脚、印刷电路板二者保持很好的接触。焊接过程(焊点可靠凝固前)中,切忌晃动被焊接物体。焊接时要谨防虚焊与搭焊(相邻焊点被多余焊锡短接),搭焊产生后,可用电烙铁再加热,等焊锡熔化后,用常温下的镊子,从相邻焊点中间划过去,同时移开电烙铁即可。在焊接完成之后,当装上电池检验的时候,出现了第一个问题——发光二级管不亮。用万用表测量二极管两端电压,观察结果接近3V,说明电路没有问题,据此推断应该是二极管接反了。在重新安装后,而机关能正常发光。

在开始调台的时候,遇到了第二个问题——没有声音。在用手机拨号,用手机信号干扰收音机时,可听到有干扰声,说明喇叭没有问题。后来询问同学才想起原来是忘了把印制电路板上的A、B、C、D四个点焊接起来。

将四个点焊接起来后,又遇到了问题,接受不到信号。通过基本调试发现电路没有问题,发光二极管也能正常发光,最后问题集中在磁感线圈上。经过认真检查,原来是a、b、c、d四个接头,b和c接反了。正却的顺序是大线圈上的是a、b接头,小线圈上的是c、d接头,由于bc两个线头连在一起,没有很认真的区分是看不出来的,导致了这个错误。

将最后一个错误纠正以后,将收音机组装完毕,接上3V电源,收音机终于发出了令我兴奋的声音。起初能接受到两个不太清晰的信号,经过中周调试以后,现在能清晰地接受到5个电台信号。

虽然过程中出现了问题,但我总体感觉还是成功的。我比较满意的是我的焊接点,由于一开始就比较重视焊点的质量,最后总体看起来是比较好的,各个点都有光泽,焊料也恰到好处。对收音机的外形我也是比较满意的。虽然外科和其它器件都是已经设计好了的,但我在喇叭和其它器件的固定上上下了功夫,内部导线也认真按要求排放。因此从背面看来比较美观,也很牢固,没有晃动的。

总的来说,这次课设还是学到了不少东西的。尤其是在焊接技术上有了长进,在分析和解决问题方面也明显看到自己的进步。其他方面,对收音机的原理有了初步认识,知道了怎样写总结论文,还体会了成功的喜悦,可以说收益颇深。

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